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污水處理技術60問

作者: 編(biān)輯(jí): 來(lái)源: 發(fā)布日期: 2019.03.19
信息摘要:
1.問:厭氧消化産(chǎn)生的甲烷不知如何處(chù)置?如何利用?答:可利用的途徑很多 ,如作燃料 、發電等,但如利用的話方面的要求很高 ,投資費用也高,所以國内…

1.問:厭氧消化産生的甲烷不知如何處置?如何利用?

 答:可利用的途徑很多,如作燃料、發電等,但如利用的話方面的要求很高,投資費用也高,所以國内外一般都燃燒後排放,如AF、IC等厭氧處理裝置産(chǎn)生的甲烷都用火炬自動點火燃燒 。還可用於(yú)沼氣鼓風機,這是很好的利用途徑,這類鼓風機可分别以電和沼氣作動力。

 2.問:本工藝採用淹沒式生物膜。考慮到外加碳源要增加勞動量,也不經濟,降低溶解氧,氨氮效果去除也還好,出水硝酸鹽11mg/L,但是亞硝酸鹽很高。請教:在C/N較低的情況下能否提高脫氮效果?

 答:可採(cǎi)用短程反硝化,因爲短程反硝化是直接将亞硝酸氮反硝化爲氮氣,可大大節省能耗,隻是因爲亞硝酸氮是不穩定的,很難積(jī)累,既然出水亞硝酸氮這樣高爲何不試試呢?如果能實現,要外加碳源也是很合算的。

 3.問 :養豬廢水,進水:COD1500,氨氮500,TP60,堿度3000,硝氮與亞硝氮儀器檢不出,肯定值很低。出水:氨氮120,COD700,但是硝氮高達1200,亞硝氮250。 SRT:1天請問這種情況正常嗎?這麽高的硝氮那來的?如何解釋?

 答:如果數據測定正確(què)的話,隻有一個解釋 ,即總氮大大高於(yú)氨氮的情況下,含氮有機物不斷氨化,氨氮不斷硝化,而此時處理系統都處於(yú)好氧條件下,硝酸氮不能反硝化而大量積累,此情況下如果處理時間增加,出水氨氮可下降,出水硝氮還會增加 。

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4.問 :我調試一食品廢水,UASB産生顆粒污泥前,原水COD2000-3000,出水一直750左右 。這段時間大約50天。這段時間跑少量絮泥。之後廢水濃度達到4000-5000,減少瞭處理水量,一直保持出水小於1000。之後開始加大處理量。跑泥更嚴重瞭,産泥量很大,三相分離器也不好。達到設計處理量一半時,公司要求我快速提高水量 ,因好氧較大。加快水量過程中,産氣量不斷減少,出水1100-1500。於十五天後接近設計流量,但與甲方合作不好,未能取樣驗收。之後甲方産量減少 ,但水質濃度變化大3000-5500,調小流量後,産氣量開始略增,但顆粒污泥随水大量流出,非氣泡帶出爲主,即使不進水,也會有較大量污泥飄起 ,始終不下沉。這種現象已有十餘天瞭,請問是怎麽回事?

 答 :可能是負荷太大,使酸性發酵過程延長(zhǎng),造成堿性發酵過程不完全。對於(yú)進水負荷不穩定的處理裝置,污水預酸化後再進UASB裝置,這樣才能提高pH,更好地保證處理效果。

 5.問:我在做糖蜜酒精廢液的UASB厭氧生化處理實驗,目前進水濃度30000~50000mg/L,去除率55~60%,負荷20KG,其中遇到很多困難 ,主要是硫酸根影響,接種污泥(非顆粒泥)流失嚴重,可生化性差 。我想原因主要是酸化階段不好而造成的,不知是否是這樣?

 答 :提二個意見供參考:(1)酸化時間不宜長,以免pH過低影響後續生化處理;(2)培養顆粒污泥時,可在接種污泥中加适量活性炭或PAM,這樣有利於(yú)顆粒污泥形成。因不瞭(le)解具體情況僅供參考 

6.問:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脫氮工藝運行管理中要注意哪些事項?

 答 :運行管理要求很多的,如厭氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧區氧不足會影響硝化和聚磷,氧太高會使厭氧區産(chǎn)生微氧環境,影響釋磷,有時好氧區溶氧不高,厭氧區也可能有微氧,這與好氧區的溶氧高低外 ,還與污沉澱(diàn)池的停留時間、缺氧程度等因素有關。此外,還要做到按工藝要求及時排泥,磷的去除出路是通過剩餘污泥排放的,如不及時排放,會在系統内周而複始地進行聚磷和釋磷的循環。

 7.問:我這邊有一企業準備将處理過的污水進行回用,處理工藝是:調節池-厭氧池-好氧池-一沉池-氣浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亞鐵和石灰,氣浮池中加入氯化鋁和聚丙烯酰胺,出水水質的鐵離子很高,不知道有沒有什麽好的辦法能夠将其含量降低,成本當然也不能太高?

 答:不要用氣浮,可将好氧處(chù)理後的水加石灰,調整到pH爲8左右,再加PAM,並(bìng)控制好攪拌等絮凝條件,這樣可提高鐵離子的去除率,可試試看 。

 8.問:BOD與COD 的關系中是否COD大於BOD, COD-BOD約等於不可生化有機物

 答:這樣說不確(què)切,因爲COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,後者是不可生化部分。而微生物在20度情況下完成碳化過(guò)程約需20天(也即BOD20與CODB接近)。

 9.問:某縣城,約20萬人口,預建一城市污水處理廠,規模2萬噸/日,由於政府資金有限,建設費用想控制在1500萬左右,選用哪種工藝比較合适?

 答:建議用納米矽藻精土法處理,本法特别适用城市污水處理,産(chǎn)生的污泥可做保溫材料,投資少、運行成本僅傳統法的一半 。納米矽藻精土與一般矽藻土的區别在於(yú)通過特殊處理有很強的電中和作用,比表面積也大大提高。

 10.問:本污水處理場是制漿造紙廢水處理,使用的是完全混合法,近期污泥出現瞭SV下降到5-6的現象 ,污泥中隻有鍾蟲、輪蟲,處理效果一般。近期一段時間F/M在0.3左右,溫度較高,曝氣池的溫度在37-39度,請問是不是污泥中毒?還是其他原因?

 答: F/M不算太低,從(cóng)生物相看不象中毒,因爲鍾蟲(chóng)對有毒物質是很敏感的。可能是水溫高的原因,一般來說,水溫超過38度對好氧微生物的活動會有些影響。

 11.問:我現在正調試SBR,處理屠宰場廢水,這幾天沉澱後上清液中總是有細小的泥粒懸浮 ,不能沉澱,導緻出水COD、SS不能達标,水溫在35-37度左右,是不是溫度太高導緻的?應該怎麽辦?

 答:污泥已有老化迹象 ,這樣的溫度對微生物活動有些影響,但不是主要原因,主要是曝氣時間過長 ,要減少曝氣時間(如間斷曝氣),還需排泥。減少曝氣時間就是減少反應階段的時間,由於(yú)一個運行周期時間是固定的,閑置階段時間可相應增加,進水階段如採(cǎi)用不限止曝氣,則改爲限止曝氣。

 12.問:含丙烯腈的廢水,加PAC和PAM,再經生化,氨氮含量峰值217mg/L 。分析可能是丙烯腈轉化爲丙烯酸再轉化成氨氮,可能酰胺也增加氨氮,沒有理論和實驗數據基礎,是否能解釋?

 答:這種情況很正常的 ,是氨化的原因,這類廢水需要很長(zhǎng)的處(chù)理時間,出水氨氮這樣高說明丙烯腈的氨化過程尚未完成,要使氨氮達标,還需增加生化反應時間。

 13.問:請問三座氧化溝兩座二沉池污泥如何回流?兩座二沉池設瞭一個污泥泵房 ,怎麽才能将回流污泥均勻地分到三座氧化溝?

 答:污泥泵前設集泥池,回流污泥經泵提升後(hòu)經一根回流污泥總管輸送到氧化溝(gōu)前,再分三根支管進入各氧化溝(gōu)。

 14.問 :現有高濃度廢水(BOD值約6000),請問:用活性污泥法處理時(SBR法)爲滿足污泥負荷要求MLSS值取非常大的值(如20000)合适不合适?會出現何種問題?又有什麽更好的方式避免出現的問題?

 答:這樣高的濃度不宜直接用好氧法處理,應該在好氧處理前先用厭氧處理。無論SBR法或其它活性污泥法,MLSS應該根據F/M值來控制,並(bìng)受限於(yú)沉澱時間和供氧能力等因素。

 15.問:本人在做水産加工廢水方案,用UASB,水質如下: Q=200t/d,COD=3000,BOD=1000,SS=300,總氮=200,氨氮=20。污水排海标準:出水要求COD<300,BOD<150,SS<200,總氮<40,氨氮<25。 請教以下水質情況 :(1)在BOD<150以後不降低BOD,以節省工程投資,是否能去除總氮?(2)UASB中是否對氮元素的反應終點是NH4+和NH3?

 答:UASB對氮的轉化主要是有機氮的氨化作用,故在UASB後還要繼續氨化、硝化和反硝化,建議在UASB後採(cǎi)用A2/0接觸(chù)氧化法。

 16.問:養豬廢水COD:10000,氨氮400,經厭氧+SBR出水COD:150,氨氮150,300方/天,穩定塘15畝,可蓄水1-1.5米深,請問穩定塘如何設計,6月初種何植物,出水能否達一級?

 答:可採(cǎi)用二級穩定塘,一級曝氣塘,二級靜止塘。曝氣塘可安裝少量浮動(dòng)曝氣機(與養魚塘的一樣),一般不常曝氣,靜止塘内可繁殖水葫蘆等水生植物 。

 17.問:本人現在正在試驗一化工污水的處理,主要處理難度是:可生化性差;易變色(比起染料廢水變色的程度更嚴重);且該廢水具有很強的腐蝕性,其PH值約2左右;生化後的COD時高時低,主要的污染物也是帶苯環的物質。應該用什麽樣的工藝?

 答:需預處(chù)理後再生化處(chù)理,預處(chù)理可用電(diàn)解、快離子去除法或酸化法。

 18.問:本廠是大型城市污水處理廠,日處理規模爲30萬噸,採用改良氧化溝工藝,近期二沉池特别容易跑泥,而氧化溝MLSS一直穩定在4000-5000mg/L,爲什麽會這樣?

 答:可能是污泥自身氧化造成部分污泥解絮造成的,如是這樣,應該(gāi)增加排泥量,減(jiǎn)少曝氣量。

 19.問:有一污水廠,採用的是普通曝氣池 ,穿孔管曝氣,污水量已超過瞭設計水量,需要提高處理能力。請教在不改變曝氣池容積的前提下 ,可以採取什麽措施提高曝氣池處理能力?

 答 :以下措施供參(cān)考:(1)池内設置纖維填料,採(cǎi)用生物接觸氧化法;(2)将穿孔管改用微孔曝氣軟管,氧的利用率可提高數倍。這樣曝氣池容積負荷可提高一倍以上。

 20.問:曝氣池的污泥越來越少,進水COD約100~200mg/L,污泥難生長,沒投用的池死泥多,怎麽辦好呢?

 答:可採(cǎi)用間斷(duàn)曝氣法,适量排一些污泥,雖然污泥量很少 ,如不排泥會更少。

 21.問:接觸氧化法處理廢水,要求進水BOD不能太高,水解酸化後再接觸氧化能保證接觸氧化池的進水BOD要求嗎?如果不能,該怎麽辦?

 答:水解酸化去除COD很有限,主要是爲瞭(le)提高廢水的可生化性,如接觸氧化池的進水BOD太高,可採(cǎi)用厭氧工藝或其它方法進行前處理。

 22.問:如何確定接觸氧化曝氣池内微生物的量?傳統的活性污泥法,可以用污泥濃度(MLSS)來表示,直觀的可用污泥沉降比(SV30)來表示。接觸氧化曝氣池内微生物的量應該怎樣直觀表示,有人說觀察生物膜的厚度,厚度是怎麽個标準?

 答:接觸氧化池生物膜的量不可能也沒必要測定,填料上膜太厚,比表面積就小,單位體積内有活性的生物膜量就少,膜太少也不好。在實際運行中控制好生物的厚度是運行管理中的關鍵之一,膜太厚就要加大氣量或沖刷。由於(yú)生物膜都安裝在池内水面下,所以在池邊(biān)上按裝可取上來的觀察填料 ,生物膜的厚度以剛覆蓋住填料爲佳。

 23.問 :有的A/O工藝中 ,A段爲厭氧段,爲什麽還要空氣管曝氣呢?

 答:採(cǎi)用空氣管曝氣,既可厭氧運行,也可缺氧或好氧運行,同時可在攪拌效果不好時用曝氣管來輔(fǔ)助攪拌,防止污泥沉降,雖然A段應該是缺氧的,但适量曝氣(DO<0.5mg/L)沒問題的。

 24.問:在厭氧+好氧工藝處理過程中,如厭氧處理後還含有大量的硫,如何才能把它去除掉呢?

 答:如果厭氧後(hòu)還(hái)有大量硫化氫,就說明厭氧反應不完全,要控制好反應條件。

 25.問:我們設計的二沉池是奧貝爾氧化溝後的沉澱池,氧化溝回流污泥濃度要求8g/L,怕中進周出的回流污泥濃度達不到,因此建議採用周進周出,生産廠介紹此工藝用單管吸泥機,回流污泥濃度可達到8-12 g/L,對嗎?

 答:要慎用 ,污泥沉降性能差的裝置更不宜用周進周出沉澱(diàn)池 ,單(dān)管吸泥機更不适合 。

 26.問:我做的100噸中試項目,近期氨氮去除效果不好,目前觀察的情況看:供氧應該還可以、堿度充足、生物活性尚可且無明顯毒性、污水悶曝還是不行,是否可以認爲負荷不成問題?有機氮的氨化和硝化,是不是同時進行,其中氨化要稍微優於於硝化?有沒有其它影響硝化的因素?

 答:含氮有機物的氨化過程先於(yú)硝化過程,而慢於(yú)有機物的碳化過程,但快於(yú)氨氮的硝化過程。硝化隻能在低有機負荷時才能發生。雖然不能說氨化過程完成後才能開始硝化過程,但可以認爲在硝化過程的前期氨化過程還會發生,在某段時間内二個過程會共存。有的裝置進水中氨氮很低,總氮很高,經生化處理後,出水氨氮高於(yú)進水,說明該裝置不僅沒有足夠的硝化反應的時間,連氨化過程也不一定完成。從你說的情況來看負荷應該沒問題,還要確(què)認營養比是否滿足,如:磷是否缺等。

 27.問:我們正在做一個果汁廢水處理,用的是UASB+接觸氧化工藝。COD在8000左右,BOD在4000左右,pH波動很大,在9-13左右 ,有時會出現5左右的pH,來水量1200,水量不穩定,請問調試要注意那些情況?

 答:這類水的水質水量調(diào)節很重要,調(diào)節池容量要足夠大,才能使處(chù)理裝置穩定運行。

 28.問:煉油廠(液化氣,直餾柴油,催裂化汽油)堿洗廢堿液,水量大概4 KL/HR,COD 約40000,用什麽方法預處理?

 答:預處(chù)理建議:因爲堿液中難免含些油,要設一座帶有滗油功能的廢堿液調節儲(chǔ)罐,然後中和廢堿液 。一般廢堿液還有含高濃度硫化物,可用空氣或其它氧化法處(chù)理(在中和工序前面)。

 29.問幾個問題:滗油功能的廢堿液調節儲罐怎麽操作?靠重力分離嗎?若乳化嚴重怎辦?污水冷卻塔近期因塔管堵塞,開旁路後水溫可高達44.7,雖說可加快反應速率,但也接近中溫微生物的頂限,(T H H 設在45C)不得已隻好将進水管中溫度高度的支流切出系統;活性污泥法對進水中甲醇含量有什麽限制嗎?因爲甲醇儲罐有問題需清理,又擔心沖擊生化出理場。查過一些資料,有的說它可生化性極高,有的卻說太高會有毒性,不知對嗎?

 答:三個問題回答如下 :(1)嚴格說廢堿液如有油應該進行汽油洗滌的,堿液儲罐也要有滗油功能,簡單的辦法是在罐上部和中部間不同高度設放油管 ,並(bìng)安裝閥門,這樣就可在不同液位滗油瞭(le)。(2)這樣的溫度會嚴重影響生化處理效果的(除非是厭氧法),要有降溫措施。(3)甲醇雖然可生化性好,但濃度太高也不行,除非是厭氧法。

 30.問:我們廠採用的是改良的SBR,所謂改良就是實現瞭連續進水,隻是将反應池用擋牆分爲兩步分,一個所謂的預反應區與主反應池,擋牆下部有個2平方米的空洞相連,沒有污泥回流 ,預反應區與主反應池完全一樣,預反應區長3.5米,主反應池長36米,池深4.7米 ,池寬12.5米,滗水高度爲1.3米,進水主要是生活污水 COD 400 BOD 180 總氮80 總磷8 ,每天進水10000立方米,現在兩個反應池運行!請教污泥濃度控制在多少合适?採用的是曝氣軟管曝氣,可能是曝氣管不太好,反應池隻是兩頭曝氣中間不曝氣!運行半年瞭,出水還不達标,COD總在80左右,污泥濃度在6000左右。四個小時一周期 ,兩小時曝氣 ,1小時靜沉,1小時滗水!請高手指點!曝氣時溶解氧爲2!

 答:根據你說的應該(gāi)是ICEAS工藝。建議你們檢查一下曝氣軟管前輸氣管中是否安裝氣包 ,輸氣管系統是否設置排氣管(也稱(chēng)排污管),因爲這些都與你說的曝氣管二頭有氣中間沒氣的情況有關 。MLSS高這隻是一方面原因,還有曝氣時間等因素。


31問:我現調試一個屠宰廢水,工藝爲:化糞池(HRT>2d)-調節池-水解池(HRT=5)-接觸氧化池(HRT=6)-二沉池,由於前化糞池出水COD在700,而且接觸氧化時間比較短,故将水觸池改爲曝氣池,但所加的一台潛水曝氣機效果有限DO一般在0.5以下,原曝氣池DO正常.兩池的SV都可達到20-30,現在進水量爲設計水量的70%,出水水質仍然很差 ,SS較多,原曝氣池有一定的泡沫,且比較稠 ,是否是因爲污泥老化的原因造成的?

 答 :好氧進水COD700很正常的,泡沫與氨氮無關(guān),要確(què)定是生物泡沫還是化學性泡沫?如是化學性泡沫 ,在這樣的污泥濃度下維持下去會逐漸減少的,實在不行可用水噴淋消泡 。感覺你們的污泥活性很差,原因可能是營養比沒控制好,如氮和磷。

 32.問:我們一個項目已運行一年瞭 ,近來由於進水水質惡化,進生化裝置S含量達100左右,現在進水S在10左右,恢複有五天時間瞭,進水COD在600,出水300左右,10x16顯微鏡下看到一些樹枝狀東西和一些極小的(針尖大小)的東西,不知道是什麽,污泥濃度幾乎沒有,現在該怎麽調,是不是污泥被氧化,氣量該調小點? 

答 :說(shuō)明污泥已嚴重受損而解體瞭(le),要重新培養。

 33.問:污水處理系統剛建好 ,準備開始運行,工藝:調節池---水解池---厭氧池---好氧池---沉澱池---污泥處理系統,馬上要開始試運行瞭,拟用接種馴養,請問開車和馴養中的具體注意事項有哪些?

 答:培菌初期應採(cǎi)用靜态培菌,污泥初步形成以後,要注意防止污泥過度自身氧化。有不少廠都發生過此類情況,污泥長期不增加,下降,原因就是營養和曝氣時間沒控制好,污泥在增長同時又在不斷自身氧化這樣的惡性循環過程。活性污泥培菌後期,雖然污泥濃度較低 ,還是應适當排一些污泥,會有利於(yú)微生物進一步生長繁殖。

 34.問:本單位的厭氧處理裝置将開始調試 ,請說說厭氧污泥培養方法和調試過程中的注意事項。

 答:厭氧污泥培養方法有多種,建議採用逐步培養法,大緻過程如下:好氧系統經濃縮池的剩餘污泥(已厭氧)投入到厭氧反應池中,投加量約爲反應器容量的20~30%,然後加熱(如要加熱的話),逐步升溫,使每小時溫升爲1℃,當溫度升到消化所需溫度時(根據設計溫度))維持溫度 。營養物量應随著(zhe)微生物量的增加而逐步增加,不能操之過急。當有機物水解液化(需一、二個月),污泥成熟並(bìng)産生沼氣後,分析沼氣成份,正常時進行點火試驗,然後再利用沼氣 ,投入日常運行。啓動初始一般控制有機負荷較低。當CODcr去除率達到80%時才能逐步增加有機負荷。完成啓動的乙酸濃度應控制在1000mg/L以下。上面隻是大緻的要求,請有經驗的人來指導。

 35.問:我廠是煉油廠,污水處理工藝目前是這樣的:高濃度污水進曝氣生物濾池處理後,一部分進低濃度污水處理系統接觸氧化池,一部分作爲SBR(SBR處理濕式氧化後的堿渣)的稀釋水,SBR處理完後進入低濃度污水處理系統接觸氧化池,低濃度污水處理系統爲隔油 、氣浮、接觸氧化池 、二沉池、砂濾器、回用,有一個問題 ,高濃度污水進曝氣生物濾池前的氨氮總是高於出曝氣濾池的水。請問這是什麽原因?

 答:很正常,因爲一部分氨氮在生物濾池内被去除瞭(le),不是異化途徑去除,而是同化過(guò)程,即通過(guò)細箘菌體合成去除的。

 36.問:想咨詢一下去除率方面的問題,以生活污水爲主的污水處理廠若進水BOD/COD爲0.4~0.5,出水的BOD/COD是否可能達到0.8~0.9,也就是說,出水COD爲40~50,但BOD還不能達标,爲何會出現這種情況,怎樣調整工藝(處理工藝爲SBR或氧化溝)?

 答:這是反常的,要確(què)認BOD5測(cè)定是否有問題,如:測(cè)定時是否做空白對照;取樣時出水中的細小絮體不能取入等。

 37.問:我們的污水池水深9米,池長50米寬15米,現池底淤泥較多,如何處理?池子常年有水的.

 答 :要說清楚是什麽工藝?是什麽池?估計是調(diào)節池吧,調(diào)節池應該配置攪拌設備(bèi),進行污水均質,如果沒有就要放空清泥。

 38問:城市污水二級出水如果隻是經過過濾直接利用,過濾的方式應是怎樣的,如何經過過濾出去顆粒物、毛發、還有藻類等一些雜質啊?請教您瞭

 答 :要看回用水的要求,如作爲一般的雜用水,要經過混凝、過濾和殺箘三個工序,過濾的方法很多,比較經濟有效的是用石英砂過濾,水中毛發(fā)之類的物質是應該在前面污水處(chù)理裝置去除的 。

 39.問:我用的厭氧工藝是UASB,沒有升溫裝置 ,整個工藝沒有污泥回流系統,廢水是通過UASB溢流到好氧池的 ,而好氧池採用的是生物膜法,現在要進行污泥培養,培養過程中要注意什麽? 

答:UASB污泥培養可用其它污水廠濃縮後的厭氣污泥移植培養,投加的污泥量要多,投加到厭氧反應裝置高度的約1/3,污泥層1m以上。如果沒有厭氧污泥,也可用放置後一段時間後的好氧污泥來移植培養,因爲培養初期不必追求嚴格的厭氧,即使移植的污泥中有氧會很快耗去,而形成厭氧條件,隻是培養時間會長一些。培養過程中pH一定要經常測(cè)定,控制在7左右,還要控制好營養。具體的培養要求可參(cān)考相關資料 。 

40.問:我們處理的是半導體廢水(含氟化物,氨氮,磷酸鹽)。由於原設計考慮不周,現在改得隻有一個好氧池瞭,沒有厭氧池。好氧池進水氨氮30mg/L左右(流量平均30t/h),加碳酸鈉調整pH值和堿度,pH值一般在7.5左右 ,24小時曝氣;在後續沉澱池底放瞭一個5t/h的污泥泵,也是24小時回流,由於不好控制所以回流的有時是污泥有時是污水,出水氨氮幾乎爲0,連續這樣穩定運行瞭2個月瞭。還能不能這樣穩定運行下去?

 答:不合理有二方面:一是無除磷功能,厭氧不應該取消;二是回流污泥量應該相對(duì)穩定,在池底用泵這樣排不行。從(cóng)好氧池的反應時間和進水氨氮濃度來看,氨氮去除應該沒問題。

 41.問:本單位採用的是前置式奧貝爾氧化溝工藝,近期在運行上出現問題。設計進水5萬噸/天、COD350、BOD150、ss220、實際進水量每天5000m3/d,COD300,BOD120,SS180;運行方式是内外溝四台推進器全開,内外溝溶解氧控制在3mg/L(近期化驗室檢測溶解氧與在線儀表數據不一樣,儀表比化驗數據高3mg/L,運行兩個月化驗才開始。)間歇曝氣,曝氣5小時、靜沉1小時(推進器全部關閉),進水1.5小時,進水一分鍾開推進器,開始曝氣,由氧化溝内污泥濃度在100左右,一台回流泵長期回流污泥,流量700m3/h,回流污泥濃度在100左右,氧化溝内的污泥濃度一直不變保持在200左右,出水COD140是在100左右,BOD50,SS50,二沉池出水混濁。(1)二沉池污泥不沉降,整個池面很混濁,(2)氧化溝污泥沒有絮凝體 ,全部是很細小的顆粒。(3)鏡檢隻發現一種微生物,樣子像豆角籽 ,中間有氣泡 ,頭部多些。(4)氧化溝一直存在白色粘性泡沫,(5)我們處理全部是生活污水 ,運行3個月污泥濃度上不來 ,出水一直不好。請幫忙分析造成這樣情況的原因。

 答:說明污泥已嚴重老化而解體瞭(le),是污泥負荷太低,曝氣時間過長引起的,培養過程中污泥在增長的同時又在自身氧化,污泥濃度當然不會提高。污泥要重新培養,但問題是如果進水量和污水濃度還不增加,培養好的污泥又如何養住?你們目前的運行方式是不行的,溶解氧高不是主要原因,關鍵是曝氣時間的控制。採(cǎi)用間歇曝氣水下推進器不用停的,内溝不用曝氣,可作爲混合液流到沉澱池的過道,但推進器不能停。 

42.問:對於周邊進水周邊出水的二沉池,其是否已經克服瞭進水周邊出水的二沉池的缺點呢?而且,我發現這裏的輔流式二沉池都會出現液面翻很小的污泥絮體的現象,這是什麽原因呢?

 答:我認爲周邊進水式沉澱池隻是減小瞭(le)進水水能對沉澱的影響和混合液短流問題,並(bìng)沒有改變幅流式沉澱池存在的問題。從理論上講,周邊式沉澱效率應該很高,可對進水布水要求很高。

 43.問:經常在一些論壇上看到類似這樣的說法“曝氣過大,DO過高,細箘發生自身氧化瞭,負荷太低,微生物發生自氧化瞭,導緻解絮”雲雲。而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及廢水生物處理泰鬥McCarty都是将微生物的衰減系數作爲常數,用b表示,亦即衰減(自身氧化)是按一定的比例b随時都在發生,進行的。而微生物的生長系數則與基質濃度密切相關,是一變數,當有機負荷較低,而供氧又充分的情況下,微生物将很快消耗掉水中的BOD,使生長停止,隻有衰減,結果導緻淨增爲0,爲負,使生物量不增反降。因此說自身氧化随時都在發生,而不是在低負荷,高DO下才發生,不知這樣說是否妥當?

 答:理論上沒錯,但實際運行中對污泥老化並(bìng)不是局限於(yú)這樣的理解 ,雖然污泥老化主要是微生物長時間缺少營養引起的,即營養與微生物量的失衡,微生物不能正常生長,但處理裝置在實際運行中的情況較複雜,污泥的活性還與運行控制條件、營養比等因素有關。有的裝置會發生以下情況:當進水濃度正常,而碳氮比或碳磷比較低時,污泥的活性也會很差,使微生物對有機物的降解作用受到限制,産生的能源減少;當進水濃度和營養比等都正常,但由於(yú)剩餘污泥沒按要求排放,加之曝氣時間過長等也會使污泥松散,活性差 ,這樣的污泥習慣上也稱老化。

 44問:有一25000T的生活污水處理廠,採用Orbal氧化溝工藝,設計進水COD:370mg/L,實際進水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,總氮高於氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之間,SV小於15%,SVI大約50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水COD小於40mg/L,TP幾乎沒有什麽去除效果,氨氮在8mg/L左右 ,總氮去除率不到50%。現在問題就在二沉池出水堰有跑泥現象,從去年七月份開始運行到現在從來沒有間斷過 。另外,三個溝各有四個轉刷曝氣器,現在由於負荷較低,外、中、内三圈分别開瞭1、2、2個曝氣器,内圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在線監測OBP低達-400。請問:二沉沉跑泥是什麽原因,這樣控制曝氣方式恰當嗎?

 答:污泥已發生一定程度的老化,活性已很差 ,出水帶(dài)出的是老化瞭(le)的解絮污泥。主要原因是污泥負荷過低引起的。應對措施:(1)減少曝氣時間,可停運外溝,污水直接進中溝;(2)也可不停運外溝,增加排泥量,大幅降低MLSS。這二種措施都是爲瞭(le)增加污泥負荷,前一條是通過減少反應時間來增加污泥負荷,後一條是通過減少污泥濃度來增加負荷,當然爲瞭(le)維持水、氣、泥三相平衡,曝氣量也不能太大。

 45.問:周進周出的對布水的要求很嚴。其實周進周出的布水口都有塊擋闆深入二沉池底部的,但究竟深入多少比較合适,目前我還找不到資料。因爲據說是直接從國外引進的技術,它的計算都沒有的,不知道您對這個問題有何見解?

 答:你說得對,周邊(biān)的進水口有檔闆的,估計在進水槽下有很多進水孔,經水能消散後向下流,然後從進水檔闆下向池内擴散,具體位置我說不清,應該在水面2米左右處(chù)吧。我想關鍵技術應該是均勻布水和水能消散。

 46.問:污泥中毒與污泥老化在表觀上如何鑒别?

 答:一般來說污泥發生嚴重老化會有一個發展的過程,而污泥中毒會很快引起細胞解體。污泥老化和中毒時出水ESS都會明顯增加,有經驗的人能從(cóng)表觀上區分的。污泥老化時出水中的懸浮固體顆粒相對要大些,大多呈碎片狀。污泥中毒時出水的懸浮固體顆粒相對要小。 污泥中毒與污泥老化也可從(cóng)DO值的變(biàn)化上進行區分,污泥發生中毒的過程較快,會使DO在短時間内上升,而污泥老化有個漸進的過程,DO的上升過程也是漸進的。

 47.問:在污泥脫水機進泥量沒變化的情況下,脫水後泥餅的含水率明顯上升,這是什麽原因?

 答:排除脫水機(jī)本身的運行狀況外,可能是污泥加藥調(diào)質工序有問題,也可能是前面的污泥均質池攪拌機(jī)故障停運或污泥濃縮池刮泥機(jī)故障停運等造成的。

 48.問:近段時間本單位的污泥脫水機(帶式壓濾)濾布常會跑偏,是什麽原因?

 答:要確(què)認滾筒表面是否粘結或磨損,輥軸的平行度是否好等等,如果是濾帶(dài)壞要及時更換。

 49.問:近期廢水中的油比較多,特别是格删井的地方,有黑色結垢的油,你們通常是怎樣處理的?

 答:先用人工清撈(lāo),然後(hòu)用吸油氈或吸油介質吸油。

 50.問:接觸氧化法處理低濃度的生活污水(小型社區)有很多優點,但是N、P很難達到排放标準(二級),如何改進使該工藝能夠有去除N、P的效果?

 答:我認爲並(bìng)不是接觸(chù)氧化法脫氮除磷效果不好,而可能是控制環節有問題造成的,如好氧池的DO控制需要比活性污泥法高,缺氧區要有充分混合功能,還有堿度控制等因素。


51.問:現在濃縮池上飄滿瞭浮泥,(顔色是灰色的)我們已經延長瞭泥齡,減少瞭濃縮池的進泥。可爲什麽還會有這樣的現象呢?

 答:這樣的措施沒有針對(duì)性,應該增加濃縮池的出泥量,使污泥在濃縮池的停留時間減少,以防厭氣發(fā)酵。

 52.問:UNITANK工藝能否用在大規模污水廠中,有用過這個新工藝的工程師說不宜在大規模污水廠中應用,因爲自控等很複雜,而且除磷效果較差,是這樣嗎?廣東獵德污水廠是22萬噸/日,上海石洞口污水廠是40萬噸/日(近期),據說運行總體情況不錯,而且石洞口污水廠要角逐詹天佑大獎,這個工藝用在大型污水廠究竟怎麽樣?請解答。

 答:我認爲UNITANK工藝也适合大規模污水廠(chǎng)用,但對(duì)除磷要求高的污水不适合。

 53.問:我們的好氧池爲生物接觸氧化池,目的是将氨氮從30降到10以下,實際現在加顯色劑後和空白差不多。加碳酸鈉調節堿度,從後面沉澱池回流污泥,由於回流不好控制,所以有時是泥有時是水。以前發現沒污泥回流時整個好氧池的pH值就随水流方向急劇下降,但有污泥回流時就不會瞭,能保證出水pH值在6.5-7之間。但近幾天發現整個好氧池pH值偏低,前端僅6.9,出水5.8左右(進水所有指标和碳酸鈉量均未改變,氨氮濃度依然測不出),即使相對以前改良污泥回流狀态也是這樣請問這是什麽原因造成的?另外我們好氧池後面的沉澱池是豎流沉澱池(148m3,水量30m3/h),下面有四個小泥鬥,在現有狀況下應採取什麽措施改良好氧池回流污泥狀态?

 答:接觸氧化法沉澱池的污泥(脫落的生物膜)一般是不回流的,所以要先確(què)認填料上的生物膜是否正常?如果生物太厚就是加大氣量沖刷,否則會嚴重影響處理效果。 pH的下降這麽多有些反常,理論上解釋不通,因爲進水氨氮不算高,硝化過程中産生的氫離子也不下降一個多pH單位,可能的是沉澱池積泥過多,在缺氧情況下污泥中酸化菌大量繁殖,回流到好氧池後發生酸化作用,當然隻是推測(cè)。所以建議確(què)認填料上生物膜的生長情況,沉澱污泥暫不要回流,觀察一段時間再說。

 54.問:(前一貼回複後的問題)我們的系統以前是不回流的,當然因爲設計時氨氮根本不需要考慮,以前沒認真對待過這個好氧池,監測時發現整個好氧池pH值程下降趨勢(按水流方向6.3——5.5——5.3——5.1);同時因氨氮進水濃度增高處理不瞭,請人來看時有兩個建議:一是提高堿度,二是污泥回流。當時隻採用瞭一個建議,加碳酸鈉之後氨氮確實有效去除瞭,但pH值依然下降幅度比較大,而且很不好控制,後來在進行污泥回流,發現對pH值的穩定有較好的效果,現在就一直回流瞭。對好氧池系統總感覺很不放心,一來通過好氧過程僅僅是将氮從氨氮形态轉化成瞭硝态氮,並沒有将其從水中除去,對環境的危害也沒有降低;二來我經常懷疑這個系統的穩定性和持久性。請幫助分析並提出解決措施。

 答:紙上談兵不一定說得準,隻能供參(cān)考。如果回流後生化池的pH能穩定,也隻有一個解釋,就是污泥在沉澱池發生反硝化,回流液含OH-,進入好氧池後能中和部分H+。當然隻是推測,但不管如何,說明系統去除氨氮的效果是不錯的。如果要反硝化,不知反應時間是否夠,可試試,在好氧池的中間某時段,設置缺氧區(停留時間約半小時到一小時,少量曝氣,DO在0.5以下),這樣可去除一部分硝氮,並(bìng)穩定pH。還要注意:好氧池後半段DO高些,在3mg/L 以上。


55.問:請教水解酸化池的溶解氧應控制在多少範圍内,需要安裝曝氣及攪拌裝置嗎?

 答:水解酸化池是用泥法還是膜法,如果是泥法有攪拌器就可,如果是接觸(chù)氧化法,除瞭(le)安裝攪拌器外,再好設置穿孔管或曝氣軟管之類的曝氣裝置,主要起輔助攪拌作用。不用擔心曝氣會影響酸化效果,因爲酸化池負荷高,充些氧對其影響是微不足道的。

 56.問:我們廠在北京地區,規模三萬噸,採用水解+生物接觸氧化處理工藝,運行兩年以來,如果開兩台泵二沉池(負荷0.9左右)總有浮泥現象,有時候還出現針狀絮體。影響出水SS。但是在開一太泵的時候,效果很好,請給診斷!

 答:主要原因是二沉池表面負荷太小,因爲生物膜的沉降性能比活性污泥法差,設計時其表面負荷要大於(yú)活性污泥沉澱(diàn)池的一倍。

 57.問:我們處理的是造紙廢水和化工混合廢水,採用卡魯塞爾2000氧化溝。近一年來進水氨氮不斷增高,大約在250左右,氨氮的去除率在30%-40%左右。請問氨氮增高對系統運行有何影響?應怎樣處理?假如進水氨氮控制在80怎樣處理才能達标?

 答:要確(què)認污泥負(fù)荷和堿度等硝化條件是否滿足?如果這些基本條件都滿足,可增加好氧區的充氧量,将内回流閘門開大些,目的是使缺氧區前部的DO上升,使部分缺氧區也具有一定的硝化功能。

 58.問:怎麽樣確定水解酸化停留時間?用什麽标準來確定污水達到水解酸化的程度和效果? 

答:酸化時間(jiān)要通運行試驗定的,一般來(lái)說酸化池出水pH下降,BOD/COD比增加就說明酸化有效果。

 59.問:我們廠採用CASS工藝,進水濃度由去年的COD 在平均250ppm到現在的平均350ppm左右,同時進水懸浮物也比去年多瞭很多。處理周期是4小時,間歇曝氣,採取邊進水邊曝氣2小時的方式,進水濃度沒這麽高的時候基本採取進水1小時,曝氣也1小時的處理方式。在曝氣階段結束時DO基本保持在2ppm以上,但是活性污泥的顔色還是黑色的。每進一批水的水量沒有大的變化。採取前一方式處理已經有半個多月瞭,處理後出水還是維持在150ppm左右,懸浮物在50~60ppm,污泥呈黑色,活性污泥的絮凝性差,結構松散,難見到原生微生物,MLSS 在1700 ppm ,進水BOD在120左右。

 答:我初步判斷是曝氣時間還不夠,理由是:進水濃度增加後,你們採用瞭(le)非限止曝氣方式,表面上看是增加瞭(le)一小時的曝氣時間,其實不然,因爲進水期大部分時間,因水位低,氧的利用率很低的,更重要的是由於負荷增高,上一周期曝氣階段結束時生化過程尚未完成,在靜止沉澱階段加劇瞭(le)污泥厭氣,下一周期的進水階段雖然在曝氣,但這段時間的曝氣實際上隻是污泥活性的恢複或部分恢複,實際的生化反應時間並(bìng)沒增加多少。 工藝調整的基本思路是對的,建議:(1)輪換将各池的污泥悶曝到泥色初步轉棕黃色後再進水曝氣;還要確認氮或磷是否夠?因爲進水COD濃度增加後,營養比可能會失調。我隻是從表面來推測,僅供參考。

 60.問:制藥廢水,硫酸鹽3000-4000,Cl-3000-4000,COD3000-4000,想在水解酸化池内挂填料,但小試發現挂膜相當困難;不知是填料選擇不當,還是Cl-較高的原因?

環保公司說Cl-超過3000填料就無法挂膜。 答:這樣的Cl-濃度會影響生物膜培養速度,但仍可挂上膜的,引入活性污泥或厭氧污泥,這樣可增加挂膜速度。從(cóng)填料來看,軟性填料易挂膜,彈(dàn)性填料次之,半軟性填料較差,但彈(dàn)性填料易結球,要慎用。


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